煙氣脫硫增效劑配方分析
發(fā)布時(shí)間:2015/3/30 13:56:48 來(lái)源:禾川化學(xué) 字體: 

禾川化學(xué)為了加強(qiáng)與廣大客戶(hù)的溝通,切實(shí)地解決企業(yè)因大型檢測(cè)設(shè)備、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的缺乏;所致研發(fā)進(jìn)程緩慢,技術(shù)瓶頸無(wú)法突破的苦惱。禾川化學(xué)為企業(yè)提供成分分析,配方還原,工業(yè)問(wèn)題診斷,新材料開(kāi)發(fā)的一站式服務(wù)。
背景介紹:
在眾多的煙氣脫硫技術(shù)中,濕法煙氣脫硫一直占據(jù)著主導(dǎo)地位,目前在世界上已建成的脫硫裝置中,濕法脫硫裝置約占80%,盡管濕法脫硫技術(shù)的工藝成熟,脫硫效率高,但是它也存在著初期投資大,運(yùn)行費(fèi)用高、設(shè)備容易結(jié)垢、堵塞等不足。我國(guó)運(yùn)行的一部分脫硫裝置,由于石灰石的溶解度較低,影響了傳質(zhì)效率,造成脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)的液氣比高,增加了系統(tǒng)的投資和運(yùn)行能耗,也降低了石灰石的利用率,增加了電廠脫硫成本;而且系統(tǒng)不穩(wěn)定,一旦石灰石供漿系統(tǒng)故障,脫硫系統(tǒng)進(jìn)入低pH段后脫硫率下降較快,嚴(yán)重影響了環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。此外,由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)電煤的供應(yīng)經(jīng)常出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng),實(shí)際到廠的電煤含硫量較設(shè)計(jì)值有較大提高,這會(huì)對(duì)脫硫系統(tǒng)造成很大的影響,不僅是脫硫效率達(dá)不到設(shè)計(jì)值,而且由于系統(tǒng)的負(fù)荷過(guò)大,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)的物料平衡不能達(dá)到基本的維持,被迫打開(kāi)旁路擋板門(mén),導(dǎo)致大量的煙氣未經(jīng)脫硫就直接排放,不符合環(huán)保要求。因此,對(duì)于現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)的擴(kuò)容研究已經(jīng)成為擺在電廠面前非常緊迫的問(wèn)題。美國(guó)克朗普敦研究表明,在濕法脫硫技術(shù)中,通過(guò)加入一定量適當(dāng)?shù)拿摿蛱砑觿?效率催化劑,可以明顯改善化學(xué)反應(yīng)與傳質(zhì)過(guò)程,能促進(jìn)CaCO3的溶解,緩沖漿液的PH值下降,促進(jìn)SO2的溶解,加速SO2的化學(xué)吸收??梢燥@著降低水蒸汽分壓,減小蒸發(fā)速率,延長(zhǎng)脫硫效率。即可提高其脫硫效率,提高脫硫劑的利用率,進(jìn)而降低運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)還能減緩鈣的結(jié)垢、堵塞速率,從而提高系統(tǒng)的可靠性。
煙氣脫硫添加劑的優(yōu)點(diǎn):
(1)提高脫硫效率,無(wú)需進(jìn)行設(shè)備擴(kuò)容改造,降低成本;
(2)節(jié)能減耗;
(3)降低石灰石的用量,降低成本;
(4)提高燃煤調(diào)整和脫硫運(yùn)行、備用的靈活性;
(5)增加石灰石的分散性,減少設(shè)備的結(jié)垢;
(6)提高氧化效率,減少硫酸根的含量,提高脫水效率。
煙氣脫硫增效劑參考配方:
|
序號(hào) |
成分 |
含量 |
|
1 |
有機(jī)酸 |
50-60% |
|
2 |
有機(jī)酸鹽 |
7-8% |
|
3 |
硫酸鈉 |
10-15% |
|
4 |
硫酸鎂 |
1-2% |
|
5 |
表面活性劑 |
10-15% |
相關(guān)技術(shù)
- [資料文獻(xiàn)] 2015年03月30日 助燃催化劑配方分析


