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氰化鍍銅的鍍層脫皮與起泡,應(yīng)該如何處理?
 
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氰化鍍銅的鍍層脫皮與起泡,應(yīng)該如何處理?

發(fā)布時間:2014/7/29 14:09:37 來源:禾川化學(xué) 字體: 
禾川化學(xué)為了加強(qiáng)與廣大客戶的溝通,切實地解決企業(yè)因大型檢測設(shè)備、研發(fā)經(jīng)驗的缺乏;所致研發(fā)進(jìn)程緩慢,技術(shù)瓶頸無法突破的苦惱。禾川化學(xué)為企業(yè)提供成分分析,配方還原,工業(yè)問題診斷,新材料開發(fā)的一站式服務(wù)。
(1)可能原因:除油液受到油污染
原因分析:觀察起泡層,可以找出起泡的基本原因。大的、不規(guī)則的、柔韌的起泡常常是由清洗不凈或清洗后表面受到污染所引起的。
觀察起泡的背面有助于找出起泡的原因。用指甲壓延起泡,使起泡面積增大,用刀片輕輕的將起泡的鍍層剝下來,注意不要破壞底層金屬,若其背面呈亮銅光澤,那么這種氣泡是由油污膜所造成的。若鍍層背面呈黑色,則表示工作表面前處理后有殘留的泥渣——酸洗形成的污跡或疏松的水垢或二次黏附,若氣泡表面捎帶彩色,則要檢查浸酸和清洗過的基本表面有無油膜,如清潔劑已失效或浸酸前清洗不良,很容易造成起泡、脫皮。
處理方法:更換除油液,加強(qiáng)清洗操作
(2)可能原因:除油液未加磷酸三鈉
原因分析:化學(xué)除油液中未加磷酸三鈉。如某單位氰化鍍銅,尤其是在拋光的表面上電鍍銅,起泡現(xiàn)象嚴(yán)重。原以為是除油不徹底,故加強(qiáng)了除油處理,先用有機(jī)溶劑仔細(xì)除油,并提高堿液溫度和延長化學(xué)除油時間。由于除油液是新配的,故未向除油液中添加任何組分。采取了以上措施,起泡現(xiàn)象仍未消除,進(jìn)一步分析,認(rèn)為是除油液本身有問題,檢查除油液配制過程,發(fā)現(xiàn)配制時未加磷酸三鈉,后來補加了磷酸三鈉,起泡現(xiàn)象也隨之解決。這也說明了磷酸三鈉在化學(xué)去油和電解去油中有良好的乳化能力和良好的清洗性,同時也反映了溶液的維護(hù)和管理中,加料要做好原始記錄,以便有助于出現(xiàn)的故障可以查找原因,及時迅速解決。
處理方法:按工藝標(biāo)準(zhǔn),補加磷酸三鈉
(3)可能原因:酸活化不良,清洗不凈
原因分析:鋅鑄件上的鍍銅層如有不規(guī)則和有彈性的起泡,可能是由清洗不良或浸酸時受到污染造成的。
工件表面的油污、鐵銹等物質(zhì)的存在會直接阻礙鍍層金屬與基體金屬之間的直接接觸,所以工件鍍前處理的目的就是使工件表面雖不能達(dá)到“金屬純”表面,也需達(dá)到“電鍍純”表面。氰化鍍銅雖然有一定的去污能力,但對于油污嚴(yán)重者,仍將產(chǎn)生起皮、脫殼等故障。
處理方法:更換活化液,加強(qiáng)清洗操作
(4)可能原因:清洗液受六價鉻污染
原因分析:清洗液中鉻污染亦造成起泡與脫皮。檢查的方法:將20ml清洗液放在試管或量筒內(nèi),然后將10~15ml硫酸溶液沿著管壁慢慢地倒進(jìn)去,使之混合不太劇烈,再加入5~20ml二苯卡巴肼溶液,如有Cr6+存在,則酸化過的清洗液層立即出現(xiàn)紫紅色。該方法試驗六價鉻極靈敏。要還原六價鉻可加入保險粉(制備二苯卡巴肼液的方法:將25g 1,5-二苯卡巴肼溶解在丙酮中,貯存在棕色瓶內(nèi),當(dāng)溶液褪色即變棕色,應(yīng)將液棄去不用。
處理方法:更換槽液
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