氰化鍍銅的工件發(fā)暗,并產(chǎn)生污斑(在短時(shí)間生產(chǎn)后)
發(fā)布時(shí)間:2014/8/7 10:30:25 來源:禾川化學(xué) 字體: 

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可能原因:陽極鈍化
原因分析:氰化鍍銅在剛生產(chǎn)時(shí),鍍層光亮。但經(jīng)過短時(shí)間電鍍后,工件就出現(xiàn)該異常,經(jīng)分析槽液成分,含量正常。經(jīng)分析產(chǎn)生該故障的主要原因,是由陽極純化造成的,現(xiàn)象是在電鍍1h后,鍍件出現(xiàn)污染、發(fā)暗。長時(shí)間電鍍后,槽液內(nèi)銅含量開始降低,游離氰化鈉上升,氫氧化鈉嚴(yán)重耗損。
經(jīng)檢測分析,游離氰化鈉含量、鍍液溫度、陰陽面積比均正常,那么陽極純陽鈍化主要是由陽極袋造成的。如陽極袋太厚,或使用中陽極袋眼子堵塞。
處理方法:a. 鈍化后的銅陽極處理。
1)將陽極取出刷洗,除去表面的鈍化膜,然后在氰化物鍍銅液中(不通電)浸幾分鐘;
2)增大陽極面積,以降低陽極電流密度;
3)提高鍍液氰化鈉的含量;
4)加入適量的酒石酸鹽,并適當(dāng)提高操作溫度。
b.定期清洗陽極袋,加強(qiáng)氰化鍍銅液的預(yù)定保養(yǎng)。
c.采用周期換向或間歇斷電,對減緩陽極鈍化極有幫助,同時(shí)還能減少槽液對雜質(zhì)的敏感性,增大光亮范圍,改善鍍層質(zhì)量,使鍍層厚度均勻、平整、孔隙少,允許采用較高的電流密度,并能獲得較厚且質(zhì)量較好的鍍層。由于當(dāng)工件作為陽極時(shí),結(jié)晶成長中斷,鍍層表面活潑和突出的部位被溶解,當(dāng)工件作為陰極時(shí),鍍層就靠新的晶核的產(chǎn)生而沉積,這樣就形成緊密、平整、細(xì)致的鍍層。常用的換向周期(陰極與陽極之間)為10S:1S、20S:5S或25S:5S等,同時(shí)注意,陰極周期的電流密度應(yīng)比陰極周期的電流密度略低一些。
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