酸性硫酸鹽鍍錫故障分析:鍍層有白霧
發(fā)布時(shí)間:2015/1/17 8:30:25 來(lái)源:禾川化學(xué) 字體: 

禾川化學(xué)為了加強(qiáng)與廣大客戶的溝通,切實(shí)地解決企業(yè)因大型檢測(cè)設(shè)備、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的缺乏;所致研發(fā)進(jìn)程緩慢,技術(shù)瓶頸無(wú)法突破的苦惱。禾川化學(xué)
(1)可能原因:光亮劑質(zhì)量差
原因分析:優(yōu)質(zhì)的光亮劑應(yīng)當(dāng)是在工藝條件正常的情況下,工件的高低電流密度各處光亮度均勻。用赫爾槽試驗(yàn)(或小槽試驗(yàn))重新配制溶液,檢驗(yàn)光亮劑的質(zhì)量。劣質(zhì)的光亮劑,在規(guī)定的電鍍時(shí)間內(nèi)鍍層厚度薄,且發(fā)白霧。
處理方法:a.將鍍液加熱到40℃,用5g/L活性炭吸附、過(guò)濾;b.更換光亮劑(使用前需用小試驗(yàn)檢驗(yàn))。
(2)可能原因:光亮劑不足或過(guò)量
原因分析:在酸性光亮鍍錫液中,光亮劑不足或過(guò)量都會(huì)出現(xiàn)鍍層亮度不夠、發(fā)霧現(xiàn)象。如由光亮劑不足引起的,可以用小槽試驗(yàn)逐漸添加少量光亮劑后,觀察鍍層變化,若發(fā)白霧現(xiàn)象好轉(zhuǎn),則可逐量加入,直至故障消除,如果逐量加入時(shí)無(wú)變化,則并非光亮劑缺少,可能是光亮劑過(guò)多,用活性炭吸附,降低光亮劑的含量,再用小槽試驗(yàn)驗(yàn)證。
處理方法一:光亮劑不足
根據(jù)赫爾槽試驗(yàn)結(jié)果,補(bǔ)加所需的光亮劑。
處理方法二:光亮劑過(guò)量
a.電解去除多余的光亮劑; b.用活性炭吸附,除去多余的光亮劑。
根據(jù)光亮劑說(shuō)明書的補(bǔ)加標(biāo)準(zhǔn),按電量(kA·h)的消耗量進(jìn)行補(bǔ)加,并用赫爾槽試驗(yàn)校正。
(3)可能原因:有機(jī)雜質(zhì)過(guò)
原因分析:有機(jī)雜質(zhì)的積累和有機(jī)添加劑的氧化分解產(chǎn)物,使鍍液變黃,顏色變渾。有機(jī)雜質(zhì)過(guò)多,將使鍍液渾濁和黏度明顯增加,鍍液難以過(guò)濾,導(dǎo)致鍍層結(jié)晶粗糙、發(fā)脆,出現(xiàn)條紋和針孔,光亮范圍縮小。
處理方法: a.加入0.1g/L絮凝劑,攪拌30min;
b.將鍍液加熱至40℃左右;
c.加入3~5g/L活性炭,充分?jǐn)嚢瑁?/DIV>
d.靜置3h,過(guò)濾;
e.分析調(diào)整成分,并重新補(bǔ)加光亮劑;
f.小電流電解4h后,試鍍。
(4)可能原因:鍍液渾濁
詳情見(jiàn)酸性硫酸鹽鍍錫故障分析:鍍錫液渾濁原因分析及處理方法。
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