鍍硬鉻故障分析:鑄鐵工件大量析氫,無鍍層
發(fā)布時間:2014/12/23 8:48:34 來源:禾川化學(xué) 字體: 

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(1)可能原因:工件鍍前腐蝕過度
原因分析:鑄鐵工件中含有大量的碳,氫在碳上的析出過電勢較低,若腐蝕過度,基體中碳晶體大量裸露,而出現(xiàn)大量析氫,無鉻沉淀。
處理方法:a.用2倍的電流(Dk=80~120A/dm2)沖擊鍍3min,再恢復(fù)到正常電流電鍍(Dk=40~60A/dm2);
b.縮短浸蝕時間或降低浸蝕液濃度。
(2)可能原因:陽極浸蝕時間過長
原因分析:陽極浸蝕的目的是金屬表面的氧化膜電化學(xué)溶解并形成微觀粗糙的表面,若陽極浸蝕時間過長,會造成基體碳晶體裸露,電鍍時大量析氫,元鉻層沉積。另外,造成基體粗糙,使得真實(shí)面積比表觀面積大很多,真實(shí)電流密度大大降低,無鉻層沉淀
處理方法:a.用2倍的電流(Dk=80~120A/dm2)沖擊鍍3min,再恢復(fù)到正常電流電鍍(Dk=40~60A/dm2);
b.縮短陽極浸蝕時間(控制在15~30s)。
(3)可能原因:沒有使用沖擊電流施鍍
原因分析:鑄鐵件含有大量的碳,表面有較多的縮孔、砂眼和氣孔,其真實(shí)表面積比表觀面積大很多,且鋼鐵中含有大量的碳,在鍍鉻液中氫在碳上析出的超電勢比在鐵上析出的超電勢小,如果以正常的電流密度施鍍,則因真實(shí)電流密度太小,工件上只有氫的析出而沒有鉻的沉積。因此,必須采用2倍的沖擊電流密度起鍍,使陰極極化增大,表面迅速覆蓋一層
鉻,然后再恢復(fù)到正常的電流密度電鍍。
處理方法:用2倍的電流(Dk=80~120A/dm2)沖擊鍍3min,再恢復(fù)到正常電流電鍍(Dk=40~60A/dm2)。
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